广州石化的烟囱为啥不冒烟了?发生了啥?小e为你揭秘
2019-11-21 19:16:41

                                                                         



建厂46年

广州石化每年365天

每天24小时不间断生产。


     


近年来,

周边街坊们却注意到,

石化的烟囱竟然不冒烟了!

厉害了.gif

来到广州石化参观的宾客也纷纷发问:“明明在生产,烟囱为何却不冒烟?”


顺着5架专业望远镜望去,高耸入云的烟囱仍然“什么烟都看不见”!


实际上,烟囱不冒烟,这得益于广州石化采用的“超洁净排放”技术



参与开放日的公众通过望远镜观察烟囱



烟囱为什么不冒烟?

听一听烟囱的独白吧!

看我看我.gif

烟囱的独白              


嗨!我是烟囱。


说实话我以前是冒烟的。自从广州石化采用“超洁净排放”技术改造后,就再也没冒过烟啦。


我可是亲眼看着广州石化对我们进行“超洁净排放” 改造的呢!


首先呀,对我们的炉子进行结构性改造,改造得可先进了,都是国际上的先进技术 ,很国际范的!


其次呀,为了我们把吃进来的煤、焦消化得更好,还给我们补充了“消食片”一一辅料剂 (脱硫剂、脱硝剂等)。这样就可以把煤、焦在燃烧过程中产生的硫、硝等转变成硫酸铝和硫化氢氨等可循环利用的副产品。


最后呀,广州石化还给我们戴上个大大的“口罩” 一一布袋除尘器,把生产过程中的粉尘等都收集起来,制成各种建筑材料循环利用 。


就这样,什么东西都收集起来了,我们烟囱就无烟可冒了,开始过起悠闲的日子了!我们悠闲的日子可来之不易呀!是广州石化不懈努力换来的。


       
绿色发展        
向安全环保转型        
       


小e了解到,在实现“两个转型”(向本质安全环保转型、向质量效益转型)的思路指引下,广州石化在绿色发展、转型升级的道路上迈出坚实的步伐。


2014年下半年,广州石化两台CFB锅炉和两台煤粉炉通过脱硫脱硝除尘改造,烟气排放稳定达到了“50355”的“超洁净排放”标准(氮氧化物浓度小于50毫克/标立方米、二氧化硫浓度小于35毫克/标立方米、烟尘浓度小于5毫克/标立方米),成为中国石化系统内首家实现动力锅炉“超洁净排放”的企业,热电站全部锅炉燃煤机组烟气排放指标领先全国,做到“烧煤跟烧天然气一样干净”。


该标准的实现也证明了燃煤锅炉不用改烧天然气,烟气排放指标也能做到比天然气机组还要低,成为地方和行业的一个标杆。

监控画面显示,氮氧化物、二氧化硫、烟尘等指标全部满足超洁净排放要求。


       
“该技术的成功,是企业在非常好的管理水平下才能获得的。这个应用不仅改善了环境,对中国燃煤电厂环境改善工作也有非常重大的意义。”在采用循环流化床半干法技术实现锅炉“超洁净排放”后,德国鲁奇公司原首席工程师、循环流化床半干法脱硫技术创始人沙瓦博士说。

图为沙瓦博士(右一)在现场进行技术指导和服务



       
技术更先进        
实现锅炉超洁净排放        
       


广州石化一直关注锅炉脱硫脱硝技术的发展,致力于从源头减少大气污染物的排放。广州市《燃煤电厂“超洁净排放”改造工作方案》出台后,广州石化成立了超洁净排放领导小组和工作小组,积极响应政府要求,率先开展燃煤锅炉“超洁净排放”的各项工作。


经过国内外调研和现场试验,在综合考虑各方面的因素后,广州石化最终选用“烟气循环流化床半干法脱硫技术结合布袋除尘器进行脱硫和除尘,选用低氮燃烧器加选择性非催化还原及选择性催化还原组合技术进行脱硝”技术方案


“央企要负大责任,树大形象,环保排放标准不仅要达到现有指标的要求,而且要有提前量。”广州石化超洁净排放团队经过努力,锅炉的烟气排放提前达到超洁净排放标准,比国家规定提前了6年。
       



CFB锅炉技术应用情况。

煤粉炉技术应用情况。


循环流化床半干法技术不仅实现了锅炉的超洁净排放,还具有以下几个特点:超洁净排放改造后,四台锅炉运行平稳,故障率较低,整体运行费用低,设备系统相对简单,配套辅助系统少,检修维护量少;系统设备布置灵活,占地相对小,有效解决了老电厂改造的场地难题;工艺过程为干态,无废水排放难题;整个系统为干态,运行温度高于烟气露点温度,烟气无须再加热,系统设备、烟囱无须防腐,可节省千万元的投资;排放透明,无视觉污染,无湿法脱硫的“烟囱雨现象”,感官效果佳。



       
管理更精细        
多措并举确保装置稳定运行        
       


广州石化采用循环流化床半干法技术实现锅炉“超洁净排放”后,由于国内没有成熟的运行和维护经验可供借鉴,如何实现装置长周期运行成为管理和技术人员的真正考验。广州石化不断加大管理力度,多措并举确保装置稳定运行。


在管理方面,广州石化对动力环保装置及其辅机按照A类设备的标准进行管理,实现环保设施100%完好。

锅炉操作人员进行操作。


为确保各指标达标排放,广州石化建立了严于政府排放标准的环保预警体系,实行公司和作业部两级环保预警,将各项环保排放指标层层分解落实,做到人人肩上有责任,个个身上有指标。


此外,建立环保激励考核机制,将日常操作、装置稳定达标排放与经济责任考核挂钩。

图为考核系统。


与此同时,广州石化充分利用在线监控系统,实时在线监控锅炉烟气排放情况,指标异常及时跟踪并处理解决;该监控系统与地方环保部门在线联网,实时监控。

锅炉烟气排放情况在线监控,并与地方环保部门在线联网。


锅炉超洁净排放后,对燃料要求更加严格,广州石化从优化燃料配比入手,不断优化燃料结构,重点从掺煤比例变化、不同硫含量燃料配比变化等方面进行源头优化。


超洁净排放成典范          


经过近年来的运行验证,广州石化两台CFB锅炉及两台煤粉炉,通过采用“LJD循环流化床烟气脱硫除尘一体化装置”和“集成化脱硝装置”技术进行脱硫脱硝除尘一体化改造后,完全达到并优于“超洁净排放”标准。


         
据了解,广州石化是全国第三家在生态环境部备案实现“超洁净排放”的企业;CFB锅炉是全国第一家“大型CFB锅炉+半干法脱硫工艺”实现“超洁净排放”的企业。锅炉实现“超洁净排放”后,立即成为行业关注的焦点。地方政府、兄弟企业、环境保护产业协会等专家纷纷慕名前来调研和考察,该项目已经成为地方和行业的一个          标杆


2014年10月17日-18日        


在广州参加中国环境保护产业协会主办的燃煤烟气低排放技术研讨会的100多名全国各地专家,到广州石化现场考察燃煤烟气干法低排放项目。在广州石化厂区,两根高耸的烟囱丝毫看不出有冒烟的迹象。


       
“          除了蓝天,什么也看不到,就像空气一样。”一热电专家在通过林格曼黑度检测仪(一种高倍望远镜)近距离观察高耸烟囱顶部的烟色后说。许多参加考察的专家也纷纷通过林格曼黑度检测仪进行了体验。



考察人员通过林格曼黑度检测仪近距离观察烟囱烟色。



望远镜下的高耸烟囱,“除了蓝天,什么也看不到,就像空气一样”。


来厂参观的专家看了现场后,感受到广州石化锅炉无论是燃用高硫的石油焦,还是燃用低硫燃煤,均能实现超洁净排放,非常值得学习和借鉴。


“全国燃煤低排放技术研讨会选择在广州召开,主要原因是          循环流化床半干法脱硫技术在广州石化得到了成功应用。”中国环境保护产业协会副会长樊元生在2014年10月17日召开的全国燃煤低排放研讨会上,充分肯定广州石化锅炉超洁净排放的示范意义。
       



在燃煤烟气低排放技术研讨会上,广州石化做了题为《CFB锅炉和煤粉炉烟气循环流化床超洁净排放烟气净化装置的应用》的报告,受到与会人员的广泛关注和好评。



考察人员在锅炉控制室了解并记录相关运行参数。


2014年11月21日        


环保部科技标准司副司长王开宇一行到广州石化考察锅炉烟气超洁净排放情况,充分肯定超洁净排放的示范意义。


2014年11月24日        


中国工程院院士曹湘洪到广州石化调研,对锅炉超洁净排放工作给予肯定。


近年来,专门到广州石化考察和调研锅炉“超洁净排放”技术的国内外大专院校、科研院所、专业公司、发电厂(自备电厂)等单位近百家,接待调研考察人员过千人


中国石化集团公司热电专业评价组认为,广州石化重视热电专业管理,尤其是半干法脱硫工艺技术应用成熟,成为集团公司及燃煤电厂的行业标兵


2015年12月1日        


广州市环境技术中心组织专家对广州石化四台锅炉脱硫脱硝改造项目绩效进行评审,经专家评审核定,四台动力锅炉运行达到国内领先水平,锅炉排放在行业内第一家稳定实现“50355”的“超洁净排放”标准。

近5年的工业应用结果表明,广州石化锅炉烟气污染物的排放均连续稳定达到了“50355”的“超洁净排放”标准。同时,经国家及省市环保部门检测,锅炉烟气中三氧化硫排放小于5毫克/标立方米、汞排放小于3ug/Nm3、废水零排放、烟色优良无视觉污染。四台锅炉经脱硫脱硝除尘改造后,不仅达到《火电厂大气污染物排放标准》要求和三大部委颁发的超低排放要求,而且还达到了广州市政府“超洁净排放”的要求,为石化行业乃至全国火电行业的半干法脱硫技术树立了典范。


数“数”广州石化        


广州石化现有主要生产装置60多套,是华南地区重要的进口原油加工基地和国Ⅵ标准清洁燃料生产基地。


主要产品有汽油、柴油、航空煤油、液化气等60多种;固体塑料产品有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯三大类180多个牌号,原油综合加工能力1275万吨/年,乙烯生产能力22万吨/年,拥有惠州大亚湾15万吨级和30万吨级深水泊位原油码头各一个;拥有24.9万千瓦自备热电站。


从1978年投产起至2018年底,累计加工原油2.58亿吨,上缴利税(不含海关增值税)1376.57亿元;累计加工乙烯410万吨;累计生产成品油16446万吨,化工产品922万吨;近年来,年利润均突破40亿元,净资产回报率高达41.95%,创历史最好水平,为国家能源安全和地方经济发展作出了积极的贡献。


这些年,

广州石化的环保变化,

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